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伺服鼓包機中常見液壓故障分析

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伺服鼓包機中常見液壓故障分析

發布日期:2016/4/26 8:56:21 作者:科鑫盟機械

伺服鼓包機中常見液壓故障分析

    1.換向沖擊大
    可能原因  電液動換向閥7(圖6-1)的液動閥芯移動速度太快。
    判斷方法  當電液動換向閥7的電磁鐵通電后,滑臺立即換向,此時可調整閥7端蓋上
的節流螺釘,減慢其閥芯的移動速度,從而改善換向性能。
    2.伺服鼓包機調節調速閥8、9,工作進給速度降不下來
    可能原因①:調速閥性能太差。
    判斷方法:換裝性能優良的調速閥驗證,或在試驗臺上檢驗調速閥性能。
    可能原因②:二位二通行程閥11未壓住或壓不到位,檢查排除。
    可能原因③:二位二通行程閥11或單向閥10的內泄漏過大。
    判斷方法:將調速閥8或9關閉,滑臺仍慢速移動,或在試驗臺上檢測閥11和閥10的
內泄漏,可見是否超過驗收標準。
    伺服鼓包機可能原因④:活塞密封圈損壞或失效,液壓缸內泄漏嚴重。此時可看作壓力油與無桿
腔、有桿腔同時相通的差動連接狀況相似。
    判斷方法:先讓液壓缸前進一段距離,再用剛性物體頂住液壓舡,使液壓缸無法后退,
并松開無桿腔油管接頭,另接一段軟管;為了防止無桿腔內原來的油液流出,必須將軟管出
口略高于液壓缸,然后將油路變換有桿腔通壓力油。若見到軟管出口處繼續有油流出,則證
明液壓缸有內泄漏。
    3.動力滑臺無快進
    可能原因:伺服鼓包機單向閥3的彈簧太軟或折斷,閥前壓力太低,使控制油路的壓力過低,推不
動電液動閥的液動閥芯,所以不能換向。
    判斷方法:觀察電液動閥原位時,系統壓力卸荷,壓力計指示值小于0. 3MPa;電液動
閥的電磁閥通電后,壓力不見上升。
    4.動力滑臺無快退
    可能原因①:壓力繼電器13未發信號。
    判斷方法:壓力繼電器微動開關未壓合。
    可能原因②與判斷方法同故障3。
    5.油溫升高迅速(高于50℃)
    可能原因①:變量泵的最大工作壓力p!{得過高。
    判斷方法:設法讓液壓缸工作進給,測量Pi和p3。若Ap =Pi -p3超過0.SMPa,則說
明壓力調得偏高。
    可能原因②:背壓閥4的壓力調得過高。
    判斷方法:設法讓液壓缸工作進給,測量工作壓力p2,一般為0.3-0.8MPa。若太高,
則應適當降低。

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