小型油壓機中液壓系統的應用實例
(1)步進梁在行走中,因電液換向閥的切換而發生抖動。 (2)電液換向閥9切換時,小型油壓機步進梁液壓沖擊較大,無法進一步提高缸速,難以 提高產量。
經現場排查發現,問題主要出在系統回路上的電液換向閥上,由于系統所選用 閥均為4WEH系列〈元節流調速功能) .因此當步進梁行走缸以一定的速度運行到 位時,由于換向閥突然切換到中位使液壓缸兩腔的油路封閉,雖然系統設有補油減 振裝置,但鋼卷和步進梁裝置的慣性力仍將使缸活塞繼續運動,此時缸的回油腔油 液因受活塞壓縮而壓力突然升高,小型油壓機進油腔油液的壓力降低并有可能出現空穴現象, 造成兩腔壓力反向變化,當鋼卷和步進梁裝置的功能轉化為液壓缸兩腔封閉油液及 彈簧的勢能時,活塞停止運動并改變運動方向,引起步進梁的一次抖動震蕩,這種 震蕩將是衰減性的,直到通過克服運動阻力將能量消耗掉為止。 改善步進梁起停、行進中的抖動和沖擊,可將步進梁行進缸的三位四通電液換 向閥改為電液比例換向閥或帶阻尼調節器的電液換向閥,其主油路的功率閥芯換向時 間可調整,因此在閥切換瞬間,通過滑閥節流口的緩沖,液壓缸的控制流量是逐漸減 少的,所以步進梁在停止時連續減速到指定位置,從而避免了步進梁的抖動和沖擊